Продолжалась работа по доведению
газовой турбины ГТЭ-150 на ГРЭС-3 до проектных показателей - отрабатывались
режимы опытной эксплуатации и выполнен комплекс научно-технических
мероприятий по устранению вибрации ротора турбины.
В течение ряда лет в АО МОСЭНЕРГО проводятся
работы по развитию программно-технического комплекса ПТК «КВИНТ». В 2001 году
на блоке № 1 ТЭЦ-27 введены в эксплуатацию логические автоматы управления
газовоздушным трактом, набора вакуума, пуска и останова блока, прогрева
турбины, продувки и опрессовки газопровода.
• Существенный вклад в
совершенствование работы оборудования АО МОСЭНЕРГО вносят научные разработки,
выполняемые Московским техническим университетом (МЭИ):
• На ТЭЦ-8 в 2001 году выполнены
мероприятия по увеличению производительности испарительной установки -
разработана и смонтирована схема ВПУ по подготовке питательной воды испарителей,
проведены технологические испытания. Установка позволит экономить водопроводную
воду за счет утилизации продувочной воды котлов, снизить внутренние потери
пара и конденсата. В 2002 году планируется проведение реконструкции установки
для достижения ее расчетной производительности 70-80 т/час.
• Разработаны технические предложения
по использованию промышленных теплонасосных установок с целью утилизации
низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды и систем охлаждения
конденсаторов паровых турбин электростанций.
• В 2001 году АО «ТОСПО» начато
исследование вариантов подключения ТНУ в систему теплоснабжения ТЭЦ-23,
обоснование эффективности различных технических средств по утилизации
«бросовой» теплоты и выбора привода компрессора ТНУ в промышленной зоне
ТЭЦ-23. В 2002 году эта работа будет продолжена.
• Внедрен программный комплекс
оперативного анализа и циклического прогнозирования составляющих баланса
мощности и электроэнергии АО МОСЭНЕРГО, используемый для оперативной коррекции
и оптимального ведения режимов в структуре ФОРЭМ. Около 20 программных
комплексов и модулей интегрированы в единую программную систему «Энергостат»,
которая не имеет аналогов в России.
Разработан переносной комплект
аппаратуры для определения мест повреждения в кабелях 6-10 кВ индукционным
методом, изготовлен опытный образец, проведены его приемочные испытания и
опытная эксплуатация на филиалах. В 2002 году по заявкам филиалов планируется
выпуск опытной партии аппаратуры. В МКС внедрено и освоено в эксплуатации
почти 14 км кабеля 10-20 кВ с полиэтиленовой изоляцией, внедрены в опытную
эксплуатацию новые устройства телемеханики для сетей 6-10 кВ и новый
диспетчерский пункт с диспетчерским щитом проекционного типа.
В Октябрьских, Можайских, Ногинских,
Коломенских, Каширских и Дмитровских электрических сетях внедрено около 27 км
изолированных проводов 0,4 кВ отечественного производства.
Разработки, внедренные в 2001 году,
направлены на сокращение вредных стоков и выбросов и обеспечение контроля над
ними:
На , ТЭЦ-8, 17, 21 внедрена
кавитационная технология нейтрализации сточных вод ХВО и системы
автоматического управления с использованием кавитационного реактора-нейтрализатора.
Помимо сокращения вредных стоков это позволяет получить значительную экономию реагентов,
исключить затраты на гуммирование трубопроводов, в результате чего экономия
средств составит в среднем 0,6 млн. рублей в год на одну ТЭЦ.
• На ТЭЦ-26 для сокращения вредных
стоков была внедрена технология подготовки стоков к возврату в подземные
горизонты.
• На ЦРМЗ для снижения вредных
газовоздушных выбросов из производственных помещений внедрена биабсорбционная
очистительная установка.
• На ТЭЦ-22 началось использование
приборов с автоматическим выводом сигнала для определения содержания горючих
веществ в уносе.
• Внедрены:
• Микропроцессорные защиты фирмы АББ
«Реле-Чебоксары» - на ТЭЦ-20 и 27, в Октябрьских и Западных электрических
сетях.
• Элегазовые баковые выключатели 110
кВ на и ТЭЦ-20, в Октябрьских и Южных электрических сетях.
• Вакуумные выключатели
«Таврида-Электрик» в Можайских электрических сетях и в МКС.
• Автоматизированные рабочие места
(АРМ) начальника цеха ТАИ - на ТЭЦ-16 и начальника службы релейной защиты и
автоматики - в электрических сетях.
• Программный комплекс задач «Анализ
аварийности в энергосистеме».
• Система коммерческого учета
теплоэнергии и газа на базе комплекса АСУТ-600 на ТЭЦ-12 и система
автоматизированного коммерческого учета электроэнергии - на ТЭЦ-23.
• 250 автоматизированных систем учета
электропотребления бытового сектора - в Энергосбыте.
На ТЭЦ-21, 23, 24, 25, 26 освоены
режимы разгрузки блоков Т-250/300-240 и К-300-240 на скользящем давлении по
всему пароводяному тракту. Экономичность внедрения таких режимов ориентировочно
оценивается в размере 150 тут в год на один блок.
На градирне № 4 ТЭЦ-8 внедрены
водо-разбрызгивающие устройства сферозубчатого типа, улучшающие охлаждение
циркуляционной воды, в результате чего углубляется вакуум на турбинах.
Ожидаемая экономия топлива составит 500 тут в год.
На ТЭЦ-26 на котле блока № 7 внедрена
новая шаровая набивка РВП-98, что позволит станции получить экономию средств
за год около 1,0 млн.рублей.
На котлоагрегатах ГРЭС-3, 4, ТЭЦ-12,
21, 26 внедрены мазутные паромеханические форсунки типа «Эдипол», обеспечивающие
более качественное распыление жидкого топлива. Наряду с повышением
экономичности сжигания мазута они позволяют снизить концентрацию окислов азота
в дымовых газах на 15%.
На градирне №4 ТЭЦ-8 внедрены влагоуловители фирмы
«Композит», позволяющие улавливать 99,98% влаги, обеспечивая тем самым экономию
воды и снижение ее выбросов в атмосферу.
• Из числа экономически эффективных
разработок можно выделить следующие:
Четыре частотно-регулируемых
привода (ЧРП) фирмы «Аллен Брэдли», оптимально адаптированных к российским
стандартам, высокотехнологичных, с компьютерным управлением (по два привода на
ТЭЦ-25 и в Тепловых сетях) смонтированы, налажены и пущены в эксплуатацию. С
вводом еще трех ЧРП (двух на ТЭЦ-25 и одного на ТЭЦ-26) в 2002 году в АО МОСЭНЕРГО
будут эксплуатироваться 23 ЧРП. По предварительной оценке экономия
электроэнергии от их эксплуатации составит около 40 млн кВт-ч в год.
• Реконструированная система отсоса
парогазовой смеси из ПВД была внедрена на блоке № 5 ТЭЦ-25, это позволит получить
годовую экономию топлива порядка 2500 тут.
•
Автоматизированная система вибродиагностики турбогенератора Т-250, системы
диагностики регулирования на турбине ПТ-60 и на тур-бопитательных насосах
блока Т-250 внедрены на ТЭЦ-25, в результате ожидаемая годовая экономия
средств составит почти 1,0 млн. рублей.
• Усовершенствованы схемы
водопитания, продувки и фосфатирования на котлах ГРЭС-5 № 2Б и ТЭЦ-8 № 12, №
13. Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения мероприятий составляет
0,2 млн. рублей в расчете на один котел;
• Продолжались исследовательские и
внедренческие работы по расширению регулировочного диапазона энергосистемы за
счет введения режимов разгрузки на скользящих параметрах блоков Т-250 и К-300.
На электростанциях АО МОСЭНЕРГО подготовлен к работе в режиме глубокой разгрузки
21 энергоблок. Работа блоков на скользящих параметрах позволила энергосистеме
снизить затраты на топливо в 2001 году на 75 млн. рублей. На 2002 год
запланировано внедрение режимов разгрузки блоков на скользящих параметрах при
работе на мазуте.
• На ТЭЦ-23 проводилась разработка
встроенной системы защиты проточной части ЦСД-1 турбины Т-250-240 от
абразивного износа, которая позволит предотвратить или существенно уменьшить
разрушение направляющих лопаток и надбандажных уплотнений. Это даст возможность
не менее чем в 2 раза увеличить срок службы элементов проточной части турбин и
сократить затраты на замену и ремонт лопаточного аппарата и уплотнений.
Среди других крупных работ:
• Институтом ВНИИКП разработана отечественная
унифицированная концевая муфта для кабелей с пластмассовой изоляцией
напряжением 110 кВ, стоимостью примерно в 3 раза ниже применяемых сегодня
импортных муфт, что позволит получить значительную экономию средств.
Перечисленные выше внедренные
научно-технические разработки направлены на снижение издержек производства и в
первую очередь на снижение материальных затрат и затрат трудовых ресурсов.
Снижение себестоимости отпускаемой
энергии за счет внедрения научно-технических разработок составило 3,5% в
расчете на год.
Однако рост цен на сырье и
материалы, а также услуги сторонних организаций и другие факторы превысил
экономию от внедрения достижений НТП.
На предприятиях АО Мосэнерго техническое
перевооружение проводится по единому плану. Финансирование технических
мероприятий осуществляется за счет централизованного фонда развития и кредитов
банков.
·
В 2003
году на ГРЭС-4 единым планом технического перевооружения предусмотрены
следующие мероприятия:
·
проведение
работ по расширению регулировочного диапазона энергосистемы за счет введения
режимов разгрузки на скользящих параметрах блоков Т-250 и К-300. Это позволит
снизить затраты на топливо на 9 млн. рублей в год;
·
усовершенствование
схемы водопитания, продувки и фосфатирования на 5 котлах. Ожидаемый годовой
экономический эффект от внедрения мероприятий составляет 0,2 млн. рублей в
расчете на один котел;
·
внедрение
автоматизированной системы вибродиагностики турбогенератора Т-250, системы
диагностики регулирования на турбопитательных насосах блока Т-250, в
результате ожидаемая годовая экономия средств составит почти 1,0 млн. рублей;
·
внедрение
мазутных паромеханических форсунок типа «Эдипол», обеспечивающих более качественное
распыление жидкого топлива. Повышение экономичности сжигания мазута позволит
получить снижение расхода топлива на 5 млн. руб. в год.
Общая сумма затрат
на техническое перевооружение складывается и стоимости устанавливаемого
оборудования, монтажных и пусконаладочных работ, обучения персонала.
Для определения
общих затрат на техперевооружение составим таблицу 28.
Таблица 28
Затраты на техперевооружение
|